大型燃煤锅炉启停过程中如何节油

2020-08-14  来自: 兰州奥能热力设备有限公司 浏览次数:322

锅炉启动时的节油 300MW机组的启动是一个整体的过程,在整个机组的启动过程中,需要汽机、电气、热控的密切配合,同时,设备状况的好坏,启动过程参数的控制等,都对启动过程有重大的影响,锅炉启动顺利与否,对启动用油量有决定性的作用。 淮阴发电厂#3锅炉型号为HG-1036/17.5-YM36锅炉,一次中间再热、亚临界、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、四角切圆、自然循环汽包炉。原设计点火时使用等离子点火,但由于设备状况较差,在运行中无法正常投用,因此,淮阴发电厂在20106月通过技改,增加了一套微油点火装置。在改造微油点装置前的两次点火过程中,通过对整个启机的过程进行严格的控制,取得了较好的效果,整个启动过程中,点火用油量与同类电厂相比,节油达到50%左右,效果较为显著。下面按启动过程分几个方面进行讨论。

做好启动前的试验、检查工作。 300MW机组所属设备较多,系统较为复杂,在启动过程中,往往一个微不足道的问题,就能对启动造成重大的影响。由于生产现场较为复杂,特别在风烟煤粉系统,煤粉、烟尘易在风门处积存,造成风门卡涩,有时甚至造成风门无法关闭或开启,而这些缺陷在正常运行中,由于很多风门的状态是不调整的,因而无法发现。 因此在机组启动前,进行相关的试验工作是非常必要的,可以提前发现问题,将一些隐藏的隐患提前发现,在点火前及时消除,从而有效的保证启动过程的顺利进行,为机组的启动节油打下基础。 这项工作在各电厂大修后的开机过程中一般都比较重视,但在停机消缺、或节日检修等短期检修后的启动过程中,由于时间较紧,一般都疏忽启动前试验。其实,只要安排得当,对一些易出故障的阀门、风门进行试验,不会影响工期。 目前,淮阴发电厂在启动前,无论设备检修与否,都安排对有关设备、风门等进行试验,在两次启动过程中,未发生因设备缺陷而延误启动。

锅炉点火前及时投入炉底加热 现在300MW以上机组,一般都设有辅汽系统,锅炉水冷壁均设有底部加热装置,在锅炉冷炉启动时,利用辅汽投入炉底加热,可有效的达到缩短启动时间和节油的目的。 在冷态启动时,由于汽包内水温较低,此时投油,***缓慢对炉膛进行加热,主要原因有两个方面:一是点火初期水冷壁水循环未建立,水冷壁受热不均,易发生局部超温,严重时造成水冷壁因超温而爆管;二是汽包上下壁温差易变大,在点火初期,水循环未建立时,局部产生的蒸汽进入汽包,使汽包上下壁温差增加较多。因此,在实际操作中,可通过控制炉膛出口烟温,来控制初期升参数速度。一般从点火到汽包起压,需2~3小时左右,这期间耗油至少达5~10吨,这一问题可通过投入锅炉底部加热得到较好的解决。 在投用炉底加热时,初期控制加热用汽量,严格按规定的升温升压条件加热,以便使汽包和炉管金属膨胀良好,以减少管道振动。等汽包壁温达100℃以上时再投油提高主汽参数,这样操作可大大缩短投油时间。与不投用锅炉底部加热相比,至少可节油5~10吨以上。

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